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公司動態(tài)

某大型紡織廠RO膜PVA污堵案例

發(fā)布時間:2022-10-15 10:36
公司名稱:山東木府環(huán)??萍加邢薰?/div>

某大型紡織廠RO膜PVA污堵案例

     (山東木府環(huán)??萍加邢薰荆?/div>

1.系統(tǒng)情況

1.1 某大型紡織廠為處理工藝廢水實現(xiàn)中水回用,廠內(nèi)設(shè)有一套污水處理系統(tǒng)及一套反滲透系統(tǒng),廠內(nèi)工藝廢水經(jīng)處理后進入多介質(zhì)活性炭過濾器,而后進入反滲透膜系統(tǒng);(廢水處理工藝流程圖如下)
1.2 膜元件投入運行時間3個月,膜元件品牌為某國產(chǎn)8英寸反滲透膜;
1.3 目前系統(tǒng)呈現(xiàn)壓差較高,產(chǎn)水量下降的情況:設(shè)計產(chǎn)水量為110m³/H,實際產(chǎn)水量為80m³/H,產(chǎn)水率不足60%(設(shè)計值75%),脫鹽率約為93%(初始值為98%),運行壓差已達3.5公斤。上述情形,從新膜元件投入運行后就很快出現(xiàn);
 
項 目 產(chǎn)水量 脫鹽率 回收率 一段壓差 二段壓差
初始狀態(tài) 110 98% 75% 0.1MPa 0.1MPa
運行個月 80 93% 55% 0.35MPa 0.23MPa
 
1.4 在線清洗裝置正常使用,清洗頻率約為15天/次,現(xiàn)場在線清洗藥箱為2m³,清洗裝備配置完整可實現(xiàn)對RO系統(tǒng)的在線清洗;目前車間在線清洗效果較差,急需離線清洗恢復(fù)產(chǎn)水量;
1.5 制水車間無保溫措施,氣溫較低,拆換下來的膜元件未做保養(yǎng)措施;
1.6 過濾器后出水泡沫明顯較大。

2.系統(tǒng)分析

2.1目前運行壓差3.5公斤,說明膜污堵已較為嚴(yán)重;膜元件清洗頻繁,膜元件脫鹽率及產(chǎn)水量逐步下降;因在線清洗只能在一定程度上清除污堵,不可能清洗徹底,時間稍長在線清洗效果逐步下降;
2.2系統(tǒng)膜元件使用時間并不長,造成頻繁污堵分析為如下原因:同一系統(tǒng)使用兩種水源補水,如果兩種水質(zhì)差異較大,而加藥方式未做調(diào)整容易導(dǎo)致系統(tǒng)污堵。目前系統(tǒng)除了使用自來水作為補水外,另一種補水為生化后的中水,而中水有機物含量較高,非常容易造成微生物有機物污堵;存在加藥設(shè)計缺陷,目前系統(tǒng)有機物污堵特征明顯,但系統(tǒng)并未投加膜用殺菌劑;替換膜元件存放維護不到位,因氧化干裂造成膜性能下降;
2.3 冬季溫度驟降,其它作業(yè)參數(shù)不變的情況下膜通量下降,為了保證產(chǎn)水量,整體運行壓力增大;
2.4 進膜元件的水體泡沫較大,考慮有表活劑成分,需要送檢排查。
3.應(yīng)對措施
3.1 盡快安排進行離線清洗,恢復(fù)產(chǎn)水量并減小運行壓差;
3.2問題得到根治以前,盡量減少中水作為補水的使用量,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;
3.3增加膜系統(tǒng)殺菌處理加藥裝置,實現(xiàn)定期沖擊性投加膜殺菌劑(暫時不排除微生物污堵可能性);
3.4把替換下來的膜元件清洗后放入保護液中進行規(guī)范保存;
3.5 對制水車間增加保溫改造,保證室溫>5℃;
3.6 對中水水樣進行送檢。
4. 實施過程 廠家實際實施
4.1進行離線清洗(堿洗、酸洗,并使用多種螯合配方),膜通量有一定恢復(fù)但難以有效恢復(fù)。污堵嚴(yán)重膜元件進行返廠處理,下附返廠膜元件廠家膜片掃描電鏡照片及返廠膜元件清洗情況及結(jié)論:
 
 
膜元件
序列號
返品膜元件重量 (kg) 標(biāo)準(zhǔn)膜元件重量 (kg) 返品膜元件返廠時性能 標(biāo)準(zhǔn)膜元件性能
產(chǎn)水量(GPD) 脫鹽率(%) 產(chǎn)水量(GPD) 脫鹽率(%)
A483204967933173 14.7 14.0 4650 93.5 10500 99.5
A483204740897517 14.9 14.0 5008 94.3 10500 99.5
膜元件
序列號
清洗方法 返品膜元件清洗后性能 產(chǎn)水量及脫鹽率標(biāo)準(zhǔn)測試條件
產(chǎn)水量(GPD) 脫鹽率(%)
A483204967933173 酸洗:2%檸檬酸溶液,清洗溫度 30℃;堿洗:0.3%NaOH 溶液,清洗溫度 30℃。 6636 93.9 2000ppm NaCl,15%回收率,225psi,25℃,pH7-8
A483204740897517 6711 94.5
 
 
(膜元件廠家報告)參考結(jié)論
A、 2 支膜元件返回時外觀完好,但重量分別增加了約 0.7kg 0.9kg,增加的重量視為進入膜元件內(nèi)的污染物重量。
B、 2 支膜元件返回時產(chǎn)水量衰減嚴(yán)重,與新膜相比,衰減幅度均超過 50%,脫鹽率也有所衰減。
C、 膜元件解剖分析表明膜表面有一層黃色污染物,膜表面滴加鹽酸產(chǎn)生氣泡,說明膜表面存在碳酸鹽結(jié)垢污染。  
D、 解剖膜片分析結(jié)果表明,膜表面附著一層污染物,污染物含碳酸鹽結(jié)垢成分;膜片經(jīng)酸、堿處理后,膜表面污染物未能完全去除。由以上分析判斷,膜元件性能不合格是發(fā)生碳酸鹽結(jié)垢及有機污染所致。
4.2 綜合返廠檢測及車間離線清洗情況,本次排除膜元件微生物污堵的可能性;為了預(yù)防后期微生物滋生導(dǎo)致膜污堵,膜系統(tǒng)增加殺菌劑加藥裝置并實現(xiàn)定期加藥(每周一次,按照100ppm加藥量沖擊性投加60min);
4.3 用戶反饋RO來水水體中檢測出PVA成分(PVA名為聚乙烯醇,水溶性高分子聚合物),PVA屬于紡織工藝用漿料的組分,說明在污水處理過程中PVA去除不徹底;用戶組織污水處理工藝設(shè)計及運維廠家協(xié)商解決PVA去除不凈的問題,并最終通過調(diào)整絮凝劑及加鹽量的方式順利解決該問題(解決方法為用戶反饋)。
5. 結(jié)果與總結(jié)
5.1 進膜元件的水體泡沫不再明顯;
5.2 應(yīng)對措施執(zhí)行后系統(tǒng)運行趨于平穩(wěn),未再發(fā)生產(chǎn)水量、脫鹽率、壓力壓差持續(xù)異常的情況;
5.3 該紡織廠本次膜污堵以PVA污堵為主,碳酸鹽結(jié)垢為次要原因;
5.4 PVA混入膜系統(tǒng)補水水體,對膜系統(tǒng)產(chǎn)生極大危害。
 


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